[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時間:2021-07-28 | 瀏覽:1810 ] |
為了解決鈦軸類零件兩端加工軸時同軸度超差的問題,在零件兩端用螺絲將插頭擰緊,并在插頭上加工中心孔,在磨削時作為中心孔使用。零件加工完成后將插頭取出,成功解決了加工問題,保證了加工質(zhì)量。
1. 提出的問題 作者公司加工了一種鏡面零件,其基體為鈦合金材料。在用數(shù)控外圓磨床加工軸的兩端時,遇到了一個問題。加工完軸兩端后,測得軸兩端同軸度約為φ 0.08mm(零件長度約為300mm,軸兩端直徑約為12mm)。這與設(shè)計(jì)要求的同軸度φ 0.01mm相差太大。 我公司始終致力于產(chǎn)品的質(zhì)量控制,注重技術(shù)的研發(fā)與革新,強(qiáng)化服務(wù)理念,一步一個腳印,逐步的完善發(fā)展,取得了客戶的認(rèn)可。 2. 問題分析 起初認(rèn)為零件兩端的中心孔不同軸,所以特意加工了鈦合金圓桿做了測試,但結(jié)果還是和之前一樣。后來發(fā)現(xiàn),加工一端完成后,在機(jī)床上測量的端軸的圓跳動在0.002mm以內(nèi),合格;加工另一端后,測量的端軸的圓跳動也合格。然而,在測量之前加工的軸的圓跳動時,它是0.06mm(超差)。 而幾次檢驗(yàn),情況還是一樣,先加工一端,剛加工完后加工合格,當(dāng)加工另一端,加工合格后,先加工但不合格。磨削時間越長,誤差越大??梢酝茢?,在磨削過程中,當(dāng)兩端的中心孔與中心摩擦?xí)r,就會發(fā)生磨損,使軸的兩端在磨削后不在同一直線上,使同軸度超出公差。 的原因分析后,作者讓部分只有空轉(zhuǎn)沒有研磨,空轉(zhuǎn)一段時間,然后測量,發(fā)現(xiàn)超差的兩端,和空轉(zhuǎn)時間超差越大越長,更加證實(shí)了上述推斷,表明中心孔在磨削過程中,在不斷的磨損中。 3.解決問題 分析原因后,用普通鋼材料進(jìn)行了測試,鈦合金材料沒有出現(xiàn)問題。因此,可以得出結(jié)論,鈦合金材料柔軟,不磨損。為了解決這個問題,線的兩端部分,并添加一個部分的普通鋼的插頭螺釘在上面的,和塞頂孔加工,頂孔的研磨,零件加工完成后,然后將插頭。 通過工藝改進(jìn),成功解決了困擾已久的加工瓶頸問題,保證了同軸度φ 0.01mm的技術(shù)要求,為今后加工同類型鈦軸類零件提供了技術(shù)支持。 |
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